案例一:
系統基本信息:自來水,電導490,水溫20。采用4支8040膜,2芯壓力容器并聯。
癥狀:裝入膜后調試,產水電導20,脫鹽率達不到98%。
現場檢查:對單個壓力容器作探管試驗,數據為:5.6,5.7,9.0,25.7,21.7,22.6,;5.4,5.7,7.5,12,15,27。說明一個壓力容器中膜之間聯結件密封不好,另外一只壓力容器端頭密封有問題。拆出膜元件,發現膜元件外表面有大量油膩膩的東西,且膜中有大量活性炭細粉。
對策:重新用甘油安裝,且更換壓力容器端頭所有密封圈。
結果:產水電導<7.0
啟示:對于小壓力容器,特別是不銹鋼壓力容器,加工精度差別較大,往往存在微微的滲水(注意不是泄漏!!!),導致產水電導偏高。并且不銹鋼容器內有的有防腐油脂,建議裝膜前好好清理干凈不銹鋼壓力容器。
案例二:
系統基本信息:原水:自來水,工藝流程:原水--->超濾--->反滲透。
癥狀:隨著運行時間延長,出水電導越來越高,半年后脫鹽率只有87%。
現場檢測:超濾每30分鐘反洗一次,并投加次氯酸鈉殺菌,反滲透進水余氯濃度0.2~0.4ppm。
結論:膜被嚴重氧化。
案例三:
基本信息:原水:井水,工藝流程:井水----〉砂濾---〉炭濾---〉反滲透
癥狀:運行3個月后,產水流量在短短1周內從65t/h降到25t/h。
現場檢測:SDI值測不出,絮凝劑投加量達到14ppm,打開一段壓力容器發現膜已經都為棕黑色,疑為絮凝劑投加過來量。
對策:進行酸堿清洗,產水量恢復,降低絮凝劑投加量至2~3ppm,SDI達標。
收獲:剛運行時,由于井為新打井,出水濁度高,絮凝劑投加量大,運行3個月后,井水濁度大大降低,而沒有調低絮凝劑投加量,導致產生絮凝劑過量污染。
案例四:
系統信息:原水:黃河水自來水,流程:多介質---〉活性炭---〉反滲透
癥狀:運行1個月,產水流量大幅度下降,清洗后即可恢復,一個月后又下降。
現場檢測:SDI合格,取出二段最后一只膜稱重達22KG(標準重量14.5KG),說明結垢嚴重。
對策:先徹底清洗反系統膜元件,再選擇適當的阻垢劑(經測原水中鈣硬度為5mmol/l)。
啟示:往往一些最低級的錯誤,在設計時卻沒有解決好,造成了系統的問題。
案例五:
基本信息:0.5t/h小系統,用2支4040膜并聯,水源為地下水電導2000
工藝流程:原水---〉砂濾---〉炭濾---〉軟水器--〉反滲透
癥狀:運行1周后,產水量降低一半,簡單用酸清洗后流量恢復,1周后又降低至一半,清洗不能恢復。
現場檢測:取出膜元件,發現農水側有大量白色水垢,稱重發現膜增重2.5kg,且發現并聯的一只膜堵塞嚴重,另外一只堵塞較輕。
對策:加大軟水器選型,多添樹脂,每天再生,將膜單只徹底清洗,系統再投運。
結果:1個月后仍正常運行。
啟示:由于最先軟化沒有做好,導致2只膜都嚴重結垢,產水量下降,第一次清洗時,由于膜是并聯,并且結垢的疏松程度不同,導致只有其中1只完全洗干凈,而另外一只仍然堵塞嚴重,說明偏流在系統運行和清洗時都是普遍存在的,需要注意。